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經過前期設備調試和試運行,提釩4號、5號轉爐煤氣回收系統(tǒng)單爐回收時間達到設計要求,各項指標正常。”日前,從攀鋼釩提釩煉鋼廠早調會上傳出消息。兩座提釩轉爐煤氣回收系統(tǒng)的正常運行,標志著該公司實現(xiàn)了轉爐煤氣的全回收,向綠色低碳節(jié)能生產目標邁出了堅實一步。
將轉爐冶煉產生的煤氣回收利用,是鋼鐵企業(yè)綠色節(jié)能生產的有效做法。攀鋼釩通過技術改造,先后實現(xiàn)了5座煉鋼轉爐煤氣回收利用。由于轉爐提釩生產周期比煉鋼短、煤氣可回收量較小等原因,自投產以來,該公司兩座提釩轉爐產生的煤氣只能通過燃燒放散進行排放。為解決這一問題,近年來,該公司經過多方論證,于2019年下半年投入800多萬元,對提釩4號、5號轉爐煤氣回收進行技改。該公司全力做好工程項目管控,將煤氣回收系統(tǒng)與兩座提釩轉爐一次除塵技改工程一起設計、施工,減少了對鐵水提釩生產的影響。施工隊伍克服工期短、環(huán)境復雜等困難,盡量減少新冠肺炎疫情對工程進度的影響,確保了工程按期完成。提釩4號、5號轉爐煤氣回收項目正式投運,結束了提釩轉爐煤氣只能通過燃燒放散排放的歷史,實現(xiàn)了7座轉爐煤氣全回收。
“按目前運行指標測算,提釩轉爐煤氣回收后,預計每年可創(chuàng)造效益1000萬元以上。”提釩煉鋼廠生產技術室副主任施明川說,他們將繼續(xù)跟蹤了解提釩轉爐煤氣回收系統(tǒng)運行情況,優(yōu)化技術參數(shù),加強崗位人員技術培訓,實現(xiàn)煤氣最大限度回收利用,為攀鋼綠色清潔生產提供支撐。